立磨产能调试

立磨产能调试,熟料生产线,引进丹麦公司的立磨作为原料粉磨设备。在试生产初期,经常出现磨辊轴承温度偏高,出现报警甚至跳停;产品细度偏粗且选粉机电机电流偏高等问题。经过近百天的摸索调试,这些问题均已圆满解决。设备产能一般在,可达,产品细度.方孔筛筛余,完全满足工艺生产要求。回顾过去,感觉这些问题有一定的代表性,遂总结于此,与诸同仁交流并请教于大方之家。一、立磨简介。我公司所用为型立磨。为便于说明问题,下面做一简要介绍。型立磨是一紧密、坚固设计的垂直风扫磨,立磨上部装有高效旋转式气体分离器.,有三个磨辊,它们受到液压,并将压力施加到磨盘上的物料。磨盘为平面,以使冲击和粉磨力经支承齿轮装置垂直传递给基础,从而使磨机震动降为。磨辊沿水平轴转动,水平轴固定在一轻质中心框架上。磨辊带有加大的轴承,由循环油润滑,并具有良好的密封结构。粉磨力经三个拉杆直接施加在磨辊轴上,拉杆与往复式液压缸相连,可使立磨在启动时。

立磨产能调试,删”群”一。鄂淞删煳帮嘞节节嘲。螂矽鬈删。彬缈帮”馏“一次型立磨的调试李传会李辉朱建辉、西安建筑科技大学粉体工程研究所西安市罗’锨二辨稿意‘咄叠躺毛怎二。枷乞‰瓣。矗誓蕊象毋”中圈分类号文献标识码文章编号型立磨是具有上百年历史的丹麦史密斯公司研制开发的立式辊磨集烘干、粉磨、选粉、提升于一体特别适用于水泥原料的烘干粉磨。它有以下几个特点柱辊、平盘、碾磨压力和反作用力只用于垂直方向使得耐磨衬体磨损均匀。三辊一体的磨辊系统重量轻惯性小运转平稳。块状耐磨衬体可采用尽可能耐磨的材质同时便于拆装可根据需要掉头或加厚。“双作用液压拉杆既施加碾磨压力又可在开车前将磨辊顶起无需辅助传动。高效动静态选粉机使整个粉磨系统更易于增产降耗。因此被广泛应用于及以上熟料生产线的原料粉磨系统之中。下面以公司的调试过程为例谈谈型立磨调试中曾经发生的问题。主要系统配置及技术性能型立磨的主电。

立磨产能调试,我公司熟料生产线,引进丹麦公司的立磨作为原料粉磨设备。在试生产初期,经常出现磨辊轴承温度偏高,报警甚至跳停产品细度偏粗且选粉机电机电流偏高等问题。经过近百天的摸索调试,这些问题均已圆满解决。设备产能一般在,可达,产品细度.方孔筛筛余,完全满足工艺生产要求。磨辊轴承温度偏高、报警在立磨空载试车时,磨辊轴承温度稍有差别,但差别不大,我们认为正常。但到负荷试车时,号磨辊轴承温度较其他轴承高出,磨机连续运转即出现号磨辊轴承温度报警,磨机不能连续运转,生料供应不足,影响窑的运行。个磨辊为何仅号轴承温度过高报警?检查工艺系统发现,入磨风温过高是原因之一。我厂入磨风温一般在之间,可达,而号磨辊在两个热风管道中间,入磨热风首先接触号磨辊。为此,我们采取了加大冷风掺入量、加大磨内喷水量等措施,使入磨风温降低到。但号磨辊轴承温度仍有报警现象,只是温升较缓慢。然后,检查润滑系统。油泵工作正常,管道无漏。

立磨产能调试,立磨频繁振停调试初期对立磨“风扫磨”的特性认识不足用风偏小,立磨在前天共开次每次开启仅运行即振停。针对生料立磨振动我们从以下几个方人手:检查二角形压力框架中心和主减速机心两者是否重合,两心允差为,如超过此值。应重新找中,此工作需要天时间。找中后,调整压力架体与撞击板的间隙为。检查撞击板是否有凹坑如有要进行补焊。检查磨辊限位板是否变形将磨辊限位板加厚以限制磨辊偏摆过大。检查刮板是否变形。检查氮气压力,控制氮气压力为。进行完上述检查后,调试已进人第天,再一次开磨磨机运行后仍然振停、因此对系统用风情况检查发现循环风机风门中控显示和现场看执行器开度都已开到以上但打开人孔门检查百叶窗风门叶片呈。倾角显然风量只有主要是风门执行器拉杆太短加长后系统风量满足要求立磨一次启动成功正常运行后大断料停磨。立磨频繁振停问题得到解决。辊皮固定螺栓断裂南于系统拉风偏小立磨从至日频繁开停,导致压板和辊皮接触不好,。

立磨产能调试,刷新末页请输入正确的页数矿渣立磨调试再传捷报燕钢号磨带料试车成功淘股吧从盾石机械公司了解到:,盾石机械公司为唐山长城钢铁集团燕山钢铁有限公司生产的矿渣立磨号磨带料试车成功。据该项目负责人介绍,为尽快实现燕钢矿渣立磨号磨顺利实现平稳运转,公司派出了包括电气、技术等方面的专业人员进驻现场。调试人员在燕钢矿渣立磨号磨调试经验的基础上,不断完善号磨的调试方案,并对人员进行合理分工。在调试过程中,因天气寒冷致使锁风阀动作不畅成为阻碍设备正常运转的一项重要因素,经多方查找原因发现是供给锁风阀的高压气里含水过多,无法及时将水份排出。调试人员多次召开现场会议,查阅设计图纸,最终决定采用加伴热带,定期放水和加装润滑脂等一系列措施,使锁风阀恢复正常工作。现场调试人员不畏困难,潜心钻研依次攻克了密封风机压力不够等一系列技术难题,仅用不到一个月的时间完成了设备的调试工作。本次号磨实现带料试车成功的时间较号磨缩短。

立磨产能调试,受贵阳一家水泥厂的委托,我公司部分管理人员和中控操作员在年月为其调试与生产。该生产线是一条干法水泥线,由南京水泥设计院设计,采用立磨调试生产的体会收藏本文分享受贵阳一家水泥厂的委托,我公司部分管理人员和中控操作员在年月为其调试与生产。该生产线是一条干法水泥线,由南京水泥设计院设计,采用立磨粉磨生料。在立磨生产调试过程中,遇到许多问题,后通过整改,终使立磨正常生产,为回转窑顺利点火和投料及后期正常生产打下基础。工艺设计和设备简介该生料制备系统工艺设计较为简单。虽有自主石灰石矿山,却没有设计石灰石预均化堆场,石灰石经破碎后通过皮带输送机储存于个吨储库,而辅料硫酸渣、硅砂、页岩没有破碎,直接由铲车铲到下料小仓经喂料皮带秤下至辅料皮带机与石灰石库底皮带输送的石灰石汇合后由一条皮带送入磨机。工艺简图如图所示。设备简介见表。图生料制备工艺简图表设备简介出现的问题首次立磨投料,磨机运行约,入库提升机电。

立磨产能调试,本操作说明书的内容,于保证设备的正常运转及工艺操作的基本事项。为了保证顺利生产,提高设备的运转率,操作人员在必须掌握操作说明书内容的基础上,应了解每台设备的性能及其正确使用,以便在实际操作中解决出现的各类问题。编制本操作说明书的基本依据是各类设计文件,同时结合以往生产调试中的经验。部分生产参数需等试生产时,根据本厂的实际情况确定。在生产中,已确定的部分内容可能需要修正。厂方的有关人员对本操作说明书内容有疑问时,请与我院派驻现场调试人员进行协商解决。为了更好地了解主要设备的原理、性能与操作方法,请参考有关的单机说明书。由于水平有限,编写时间仓促,资料中不妥、错误之处在所难免,恳望批评指正。本章叙述的内容:介绍原料调配站、原料粉磨、废气处理部分的工艺设备及工艺流程,设备的详细情况请参阅各单机设备的说明书,该部分的流程详见所附的工艺流程图。一、工艺设备简介序号设备代号设备名称数量规格与性能。

立磨产能调试,近年来,我国水泥工业在生产工艺、产能规模等方面不断创新提高,同时,水泥装备制造的国产化进程也是突飞猛进。今年,有多家水泥装备企业自主研发的国产化立磨投入生产运行。这意味着在立磨制造领域,不再是国外装备一统天下的格局,越来越多的“中国制造”也加入了这一行列。对水泥企业来说,单位水泥粉磨物料的电耗一般占综合电耗的,因此提高粉磨效率、降低电耗一直是粉磨技术的研究重点。与球磨技术相比,生料辊磨系统除粉磨效率高、可以节电的优点以外,还具有集细碎、粉磨、烘干、选粉等工序于一体;系统流程简单;烘干能力强;允许入磨粒度大等优势,得到了越来越广泛的应用。目前我国以上的水泥熟料生产线,生料磨已基本全部采用立磨,而及以下的熟料生产线上,生料磨还较多采用管磨或少量立磨。随着国产立磨技术难题相继被攻克,国产立磨将凭借自己性价比高、供货周期短、维修方便等优势在国内、国际市场占据越来越广阔的市场。院自主研发的型原。

立磨产能调试,在焊接过程中尽量保证焊接质量在运行过程中挡料环和螺栓都有磨损但磨损程度不至于影响生产运行。圆弧板安装时外圆弧与喷口环之间的间隙不得大于。铁板与铁板之间要焊接在一起使铁板成为一个整体以增加强度。改进效果通过以上措施铁板牢固地固定在挡料环上。吐渣量明显减少甚至不吐渣从而保证了生料磨的正常运转达到磨机设计产量减轻了工人劳动强度保障了生产。虽然加高了挡料环料层厚度有所增加但在运行过程中可以通过对磨机的入磨、出磨压差进行控制对磨机功率并未造成影响。收稿日期编辑郑用琦一次型立磨的调试李传会李辉朱建辉西安建筑科技大学粉体工程研究所西安市中图分类号文献标识码文章编号型立磨是具有上百年历史的丹麦史密斯公司研制开发的立式辊磨集烘干、粉磨、选粉、提升于一体特别适用于水泥原料的烘干粉磨。它有以下几个特点柱辊、平盘、碾磨压力和反作用力只用于垂直方向使得耐磨衬体磨损均匀。三辊一体的磨辊系统重量轻惯性小运转平稳。块状。

立磨产能调试,摘要:水泥是高耗能工业其中粉磨约占水泥工厂电耗的/以上近年来随着我国大中型干法生产线的纷纷上马立磨以其电耗低艺流程简单而备受业主喜爱。年月我厂/熟料干法生产线破土动工。该项目在生料粉磨、煤粉制备中选用了沈阳重型机械厂制造的生料立磨、煤立磨。虽然我们首次接触立磨,经过调试很快掌握了立磨的维护和操作至今运行正常。系统工艺流程原料调配站设置个库,分别用于储存石灰石、型砂、粉煤渣和硫酸渣。石灰石库储量:型砂库储量;粉煤渣库储量;硫酸渣库储量。每种物料均南定量给料机按一定比例从各调配库中卸料并经胶带输送机送至磨内。在入磨胶带输送机上设有除铁装置和金属探测器如果经过除铁后仍探测有金属件则将物料排至外部以保护立磨原料:立磨基本参数是:当人磨物料粒度入磨水分,出磨生料细度为筛筛余,水分为时,磨系统产量为/磨损后期、原料在磨内进行粉磨、烘二后,经选粉机分选,粗粉返回磨盘重新粉磨合格成品随出磨气流经细粉分离。

立磨产能调试,类别:技术水泥技术所有类别宁夏青铜峡水泥股份有限公司二分厂点击率:水泥是高耗能工业其中粉磨约占水泥工厂电耗的/以上近年来随着我国大中型干法生产线的纷纷上马立磨以其电耗低艺流程简单而备受业主喜爱。年月我厂/熟料干法生产线破土动工。该项目在生料粉磨、煤粉制备中选用了沈阳重型机械厂制造的生料立磨、煤立磨。虽然我们首次接触立磨,经过调试很快掌握了立磨的维护和操作至今运行正常。系统工艺流程原料调配站设置个库,分别用于储存石灰石、型砂、粉煤渣和硫酸渣。石灰石库储量:型砂库储量;粉煤渣库储量;硫酸渣库储量。每种物料均南定量给料机按一定比例从各调配库中卸料并经胶带输送机送至磨内。在入磨胶带输送机上设有除铁装置和金属探测器如果经过除铁后仍探测有金属件则将物料排至外部以保护立磨原料:立磨基本参数是:当人磨物料粒度入磨水分,出磨生料细度为¨筛筛余,水分为时,磨系统产量为/磨损后期、原料在磨内进行粉磨、烘二后,。

立磨产能调试,水泥是高耗能工业其中粉磨约占水泥工厂电耗的/以上近年来随着我国大中型干法生产线的纷纷上马立磨以其电耗低艺流程简单而备受业主喜爱。年月我厂/熟料干法生产线破土动工。该项目在生料粉磨、煤粉制备中选用了沈阳重型机械厂制造的生料立磨、煤立磨。虽然我们首次接触立磨,经过调试很快掌握了立磨的维护和操作至今运行正常。系统工艺流程原料调配站设置个库,分别用于储存石灰石、型砂、粉煤渣和硫酸渣。石灰石库储量:型砂库储量;粉煤渣库储量;硫酸渣库储量。每种物料均南定量给料机按一定比例从各调配库中卸料并经胶带输送机送至磨内。在入磨胶带输送机上设有除铁装置和金属探测器如果经过除铁后仍探测有金属件则将物料排至外部以保护立磨原料:立磨基本参数是:当人磨物料粒度入磨水分,出磨生料细度为¨筛筛余,水分为时,磨系统产量为/磨损后期、原料在磨内进行粉磨、烘二后,经选粉机分选,粗粉返回磨盘重新粉磨合格成品随出磨气流经细粉分离器收。

立磨产能调试,型立磨是具有上百年历史的丹麦史密斯公司研制开发的立式辊磨,集烘干、粉磨、选粉、提升于一体,特别适用于水泥原料的烘干粉磨。它有以下几个特点:柱辊、平盘、碾磨压力和反作用力只用于垂直方向,使得耐磨衬体磨损均匀。三辊一体的磨辊系统,重量轻,惯性小,运转平稳。块状耐磨衬体可采用尽可能耐磨的材质,同时便于拆装,可根据需要掉头或加厚。双作用液压拉杆,既施加碾磨压力,又可在开车前将磨辊顶起,无需辅助传动。高效动静态选粉机,使整个粉磨系统更易于增产降耗。因此,被广泛应用于及以上熟料生产线的原料粉磨系统之中。下面以公司的调试过程为例,谈谈型立磨调试中曾经发生的问题。主要系统配置及技术性能型立磨的主电机功率一般在之间,额定电压,额定电流左右。减速机一般是的型。循环风机功率,额定电流左右。现一般采用三风机系统(高温风机、循环风机和废气风机),较少采用两风机系统(高温风机和废气风机)。型立磨主要技术性能:入磨粒。

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立磨产能调试,华润水泥龙岩公司立磨运行调试工作总结华润水泥龙岩公司立磨运行调试工作总结隐藏年月工作总结我厂采用的立磨自调试以来基本顺利,为我厂一月达标俩月达产发挥了很好作用。我们公司的立磨在经过几次工艺优化后产量在都可以达到立磨设计产量以上,并且相关的工艺指标也合理,出磨生料的.筛余.筛余水分分别控制在.-.,.,.,能很好的满足回转窑的煅烧要求。立式辊磨集破碎、粉磨、烘干、选粉等工序于一体,流程简单,便于布置。与同规模的管磨系统比较,其优越性在于系统简单,电耗低,设备重量轻,占地少,系统投资低,噪音小,烘干能力强,整个系统漏天布置,省去了厂房,降低了投资。在实际生产中,这些都得到了印证。目前我厂原料磨主要操作控制参数为使设备不超负荷运转,喂料量控制在磨辊压力主电机电流选粉机转速基本控制在左右磨机进口压力磨内压差一般左右为稳定磨机进口温度左右磨机出口温度磨机振动在磨内压差左右基本保持左右 对立磨的操作。

立磨产能调试,我公司熟料生产线,引进丹麦公司的立磨作为原料粉磨设备.在试生产初期,经常出现磨辊轴承温度偏高,报警甚至跳停产品细度偏粗且选粉机电机电流偏高等问题.经过近百天的摸索调试,这些问题均已圆满解决.设备产能一般在,可达,产品细度.方孔筛筛余,完全满足工艺生产要求.我公司熟料生产线,引进丹麦公司的立磨作为原料粉磨设备.在试生产初期,经常出现磨辊轴承温度偏高,报警甚至跳停产品细度偏粗且选粉机电机电流偏高等问题.经过近百天的摸索调试,这些问题均已圆满解决.参考文献和引证文献客服电话:工作日。