入口一次风量和通风量

入口一次风量和通风量,电厂疑难解决方案之磨煤机通风量电厂疑难解决方案之磨煤机通风量测量磨煤机通风在电厂中,为了控制锅炉燃烧安全运行,风煤配比是一个重要的环节。风煤配比是整个锅炉燃烧充分的重中之重。如果风煤配比过大,在燃烧中会出现灭炉,爆管的可能,导致整个机组瘫痪。如果风煤配比过小,在燃烧中会出现煤粉燃烧不充分,燃烧器结焦,炉膛中心温度上不去,烟气脱硫负荷大,飞灰含碳失衡。所以风煤配比必须保持在一个合适的范围内。现在电厂来说,风的控制是从测量总的流量来完成的,然后从调风挡板上控制风的大和小,除此之外别无他法。电厂机组运行中的风量分为:一次风,次风,有的机组可能存在三次风。电厂机组运行中的风量分为:一次风,二次风,有的机组可能存在三次风。二次风简单来说是助燃风,给锅炉内部煤粉燃烧提供氧气的,一般来说都是从送风机直接吹进来,经过预热直接进炉膛的,由于是纯空气,杂质比较少,直管段也比较多,除了分风管道的位。

入口一次风量和通风量,变频协调控制技术在一次风系统中的应用研究发布:作者:来源:查看:次用户关注:引言在电厂燃煤机组中,一次风是锅炉的燃料输送系统的主要动力来源。典型的直吹式燃煤锅炉系统结构原理如图所示。系统主要由台双进双出钢球磨煤机、台一次风机、台空预器等设备组成。磨煤机磨制的煤粉通过一次风管直接进入炉膛燃烧,系统通过控制一次风量实现锅炉负荷的控制。正常运行时,一次风系统通过风机入口挡板控制一次风管压力维持在范围内,通过冷、热风门开度的引言在电厂燃煤机组中,一次风是锅炉的燃料输送系统的主要动力来源。典型的直吹式燃煤锅炉系统结构原理如图所示。系统主要由台双进双出钢球磨煤机、台一次风机、台空预器等设备组成。磨煤机磨制的煤粉通过一次风管直接进入炉膛燃烧,系统通过控制一次风量实现锅炉负荷的控制。正常运行时,一次风系统通过风机入口挡板控制一次风管压力维持在范围内,通过冷、热风门开度的调整,实现进入磨煤机的一次。

入口一次风量和通风量,未选择商品数量光盘编号:双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统优化控制方法本技术提供了双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统优化控制方法,该方法通过采集磨煤机噪声料位、压差料位、磨煤机电流、一次风量、入口一次热风门与冷风门开度、入口温度与出口温度进行软测量处理后得到磨煤机料位;控制包括料位控制、容量风量控制、旁路风量控制和出入口温度控制;料位优化在线搜索磨煤机料位,以保锅炉燃烧安全和锅炉调负荷时的煤粉供给量。锅炉燃烧优化根据锅炉工艺、负荷与运行工况优化各台磨煤机的供粉量和通风量,提高锅炉的燃烧效率。对系统进行故障诊断、运行与分析,并给出合理建议,保系统连续、稳定、安全、经济运行,广泛应用于双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统或其它行业工艺相似系统。钢球磨煤机料位测量装置及中间储仓式钢球磨煤机制粉过程优化控制方法本技术提供了一种中间储仓式钢球磨煤机制粉过程优化控制方法,该方法包括两方面内容:通。

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入口一次风量和通风量,制粉系统风量的优化,也与制粉系统经济性密切相关。球磨机的入口一次风主要满足三个方面的需求:磨煤出力、输送出力和干燥出力。磨煤出力是一次风量、煤质特性原煤粒度、表面水分、可磨系数等、筒内存煤量的函数:输送出力与输送管道内的各种阻力相关;干燥出力则取决于煤质特性和所需达到的球磨机出口温度。球磨机是多变量、非线性、强耦合、大延迟系统,良好的风量优化一直难以实现却又显得很重要。中储式钢球磨煤机制粉系统一次风一般由热风、冷风和再循环风组成,热风的比例决定了制粉系统干燥出力,受限于球磨机出口温度;一次风总风量决定了输送出力并影响磨煤出力,受限于制粉系统的负压要求。本文认为要解决风量的优化,应当从制粉系统的经济性分析角度着手,制粉系统的经济性与很多因素有关,它们之间有着比较复杂的关系:通风量小于通风量时,由于风量小,大部分煤粉不能被带出磨煤机而被过分磨制,此时磨煤机出力降低,单位磨煤电耗升。

入口一次风量和通风量,第卷,总第期年月,第期《节能技术》机组直吹式制粉系统通风量优化试验及分析李云峰。曹宇飞(广州恒运企业集团股份有限公司,广东广州)摘要:为解决直吹式制粉系统一次风机电耗较大、中速辊式磨煤机静环吹损较严重、煤粉细度偏小等问题,通过对磨煤机出口一次风速、磨煤机入口风压等关键点的控制,较系统的优化制粉系统通风量,达到降低能耗、提高锅炉效率的试验目的,对同类型机组的优化试验有一定借鉴意义。直吹式制粉系统;通风量优化;中速辊式磨煤机中图分类号:,(,):-:前言提高机组的安全性与经济性。制粉系统是锅炉机组燃烧系统中的重要组成部分,其性能直接关系到整个锅炉机组的运行性能。磨煤机的通风量对煤粉细度、磨煤机电耗、石子煤量、磨煤出力、系统各部件的磨损和粗粉分离器的循环倍率都有影响¨。制粉系统通风量优化试验是制粉系统优化调整试验的主要内容之一其目的是通过对制粉系统通风量的优化来提高制粉系统的性。

入口一次风量和通风量,起重机系统风量的优化,也与起重机系统经济性密切相关。起重机的入口一次风主要满足三个方面的需求:起重机出力、输送出力和干燥出力。起重机出力是一次风量、煤质特性原煤粒度、表面水分、可磨系数等、筒内存煤量的函数:起重机出力与输送管道内的各种阻力相关;起重机出力则取决于煤质特性和所需达到的起重机出口温度。起重机是多变量、非线性、强耦合、大延迟系统,良好的风量优化一直难以实现却又显得很重要。.起重机分离器出口煤粉变粗,但出力修正系数变大,因此风量优化要从制粉单耗和不完全燃烧损失两方面综合考虑其开度。.起重机混合物的温度在规定的范围内越高,起重机力越大,因此在允许的范围内提高出口温度有助于增加出力。

入口一次风量和通风量,一、方案背景和目的去年生技部对厂制粉系统通风量精调试验,试验成功。对降低机组厂用电率,减少磨煤机的磨损,良好着火等方面取得了良好的效果。采用生技部的制粉系统运行参数,锅炉一年多运行情况来看,锅炉运行良好,未结焦,发生堵磨现象。目前厂锅炉出口排烟温度未达到额定值,还有节能空间。根据制粉系统的运行情况来看,降低一次风压,提高磨煤机出口风温对空预器出口的排烟温度有所影响。二、理论依据磨煤机出口为度的冷一次风。一次风量所占份额大,着火热将显著增大,使着火过程推迟,减少一次风量会使着火热显著减少。进入锅炉的冷一次风量多,会降低燃烧器区域烟气的温度,烟温降低,煤粉燃烧会更加推迟,飞灰含碳量和底渣含碳量将增加。燃烧需要的氧量一定,即锅炉出口含氧量一定,减少一次风量,必然增加热二次风量,增加燃烧器区域烟温。降低一次风压,即减少磨煤机入口风量和出口压力,一次风中煤粉含量增加,煤粉较浓,浓缩煤粉气流。

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入口一次风量和通风量,燃煤电厂磨煤机通风量优化调整试验小结燃煤电厂磨煤机通风量优化调整试验小结隐藏炉一次风(磨煤机通风量)优化调整试验小结炉一次风(磨煤机通风量)炉一次风对炉一次风、磨煤机通风量进行优化调整,试验内容为:对各台磨煤机习惯工况下的一次风管风速进行测量,评估各台磨煤机的风量分配特性和四根煤粉管的运行特性;分别在约风量和风量工况下测量一次风管风速,根据测量结果调整可调缩孔;在磨烧印尼煤工况下,测量一次风管风速,评估印尼煤的特性。锅炉燃烧过程中,一次风由于携带有大量的煤粉,所以对燃烧过程的状况和质量影响极大,一次风风速过低容易造成回火、堵管等不安全因素,反之,一次风风速过高,煤粉着火推迟,影响煤粉的燃尽度,对锅炉效率不利。同时,一次风风速对排烟中含量也有很大影响,所以有必要对一次风风速进行调整,以确定对各方面均为有利的一次风量。本项试验需在负荷下进行。具体步骤如下:.保持磨煤机出口压力;.记录。

入口一次风量和通风量,当锅炉负荷变化不大时,可通过调整运行制粉系统的出力来调整燃料量。若锅炉负荷增加,要求制粉系统出力增大时,应先开磨煤机进口的风量,利用磨煤机内的存粉作为增负荷开始的缓冲调整,然后增加给煤量,同时相应开大二次风门。反之,当锅炉负荷降低时,则应减少给煤量,磨煤机通风量以及二次风量。当锅炉负荷变化较。当锅炉负荷变化不大时,可通过调整运行制粉系统的出力来调整燃料量。若锅炉负荷增加,要求制粉系统出力增大时,应先开磨煤机进口的风量,利用磨煤机内的存粉作为增负荷开始的缓冲调整,然后增加给煤量,同时相应开大二次风门。反之,当锅炉负荷降低时,则应减少给煤量,磨煤机通风量以及二次风量当锅炉负荷变化较大。自上往下快速停运磨煤机,保留台磨运行,并迅速关闭停运磨煤机的进出口各风门,保证一次风母管压力及各运行磨煤机进口一次风量正常,快速降低机组负荷至。在此过程中,应防止水煤比失调,并保持氧量合适。关闭预热器进。

入口一次风量和通风量,赵振宁卢晓葛亚琴贺桂林齐全友孙宝华张建辉刘应文张清峰电站锅炉一次风量的风煤比修正电站系统工程年期任建兴,翟晓敏,傅坚刚,陈群华,吴志忠火电厂氮氧化物的生成和控制上海电力学院学报年期侯宏娟高嵩杨勇平崔映红槽式集热场与燃煤机组混合发电系统经济性分析华北电力大学学报自然科学版年期张中春秦德良张鹏飞朱晓风倪秋良刘新建高炉喷煤控制系统的设计与实现全国冶金自动化信息网年年会论文集年李名武烟气深度冷却法降低锅炉排烟温度方案探讨江苏省“能源计量与节能减排”论坛论文集年张晓东王文兰丁美一类对偶自适应预测函数控制器在磨煤机中的应用研究中国计量协会冶金分会年会论文集年刘志杰徐军涛飞灰可燃物含炭量过高的原因分析及对策措施首届年全国(广州)机械装备先进制造技术学术交流大会论文集(河南分册)年王爱萍磨煤机分离器体装置制造要点摘要全国机电企业工艺年会《上海电气杯》征文论文集年杨耀权赵凯张钦基于神经网络的磨。

入口一次风量和通风量,北京利德华福电气技术有限公司刘军祥摘要:通过对变频协调控制技术在电厂锅炉一次风高压变频系统改造中的应用研究,着重说明:变频协调控制技术的设计思想和系统结构,以及在一次风系统中主要解决的问题和办法,为高压变频调速技术在一次风系统中的成功应用提供了一种新的思路和方法。变频协调控制技术一次风系统高压变频一、概况在电厂燃煤机组中,一次风是锅炉的燃料输送系统的主要动力来源。典型的直吹式燃煤锅炉系统结构原理如图。系统主要由台双进双出钢球磨煤机、台一次风机、台空预器等设备组成。磨煤机磨制的煤粉通过一次风管直接进入炉膛燃烧,系统通过控制一次风量实现锅炉负荷的控制。图:直吹式燃煤锅炉系统结构原理图正常运行时,一次风系统通过风机入口挡板控制一次风管压力维持在范围内,通过冷、热风门开度的调整,实现进入磨煤机的一次风温控制,保证磨煤机运行效率;由磨入口挡板控制一次风量,从而实现磨煤机负荷随锅炉负荷变化而。

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入口一次风量和通风量,我厂中速磨煤机排渣量大的原因分析及解决措施通辽发电总厂制粉分场孙立平刘勇摘要:我厂机组中速磨煤机近年来在运行中出现过多次石子煤排渣量骤增的现象。石子煤排量的急剧增加,不仅会造成磨煤机运行异常、刮板损坏、下架体产生漏粉、污染环境,还会影响整个机组的供电煤耗和锅炉热效率等经济指标。结合近年来在生产现场的实际经验,对引起磨煤机石子煤排渣量大的原因进行了分析并制定了相应的防范措施,以保证制粉系统的经济稳定运行。中速磨煤机石子煤排渣量原因分析解决措施一、概述:我厂三期机组自年投入运行,共配备有七套制粉系统。制粉系统磨煤机采用的是Ⅱ型中速磨煤机,磨煤机出力.计算出力.通风量.计算通风量.。此七台中速磨煤机均是由长春发电设备厂制造,年月出厂,年月正式投产发电。我厂用Ⅱ型中速磨煤机是长春发电设备厂代机组使用中速磨煤机。因为是代产品,我厂的磨煤机不论是在设计上还是在使用过程中都存在。

入口一次风量和通风量,改变磨煤机入口风压和磨煤机出口温度对排烟温度的影响试验一、方案背景和目的去年生技部对厂制粉系统通风量精调试验,试验成功。对降低机组厂用电率,减少磨煤机的磨损,良好着火等方面取得了良好的效果。采用生技部的制粉系统运行参数,锅炉一年多运行情况来看,锅炉运行良好,未结焦,发生堵磨现象。目前厂锅炉出口排烟温度未达到额定值,还有节能空间。根据制粉系统的运行情况来看,降低一次风压,提高磨煤机出口风温对空预器出口的排烟温度有所影响。二、理论依据磨煤机出口为度的冷一次风。一次风量所占份额大,着火热将显著增大,使着火过程推迟,减少一次风量会使着火热显著减少。进入锅炉的冷一次风量多,会降低燃烧器区域烟气的温度,烟温降低,煤粉燃烧会更加推迟,飞灰含碳量和底渣含碳量将增加。燃烧需要的氧量一定,即锅炉出口含氧量一定,减少一次风量,必然增加热二次风量,增加燃烧器区域烟温。降低一次风压,即减少磨煤机入口风量和。

入口一次风量和通风量,导读变频协调控制技术在一次风高压变频系统中的应用通过对变频协调控制技术在电厂锅炉一次风高压变频系统改造中的应用研究,着重说明:变频协:变频系统变频协调控制技术在一次风高压变频系统中的应用通过对变频协调控制技术在电厂锅炉一次风高压变频系统改造中的应用研究,着重说明:变频协调控制技术的设计思想和系统结构,以及在一次风系统中主要解决的问题和办法,为高压变频调速技术在一次风系统中的成功应用提供了一种新的思路和方法。一、概况在电厂燃煤机组中,一次风是锅炉的燃料输送系统的主要动力来源。典型的直吹式燃煤锅炉系统结构原理如图。系统主要由台双进双出钢球磨煤机、台一次风机、台空预器等设备组成。磨煤机磨制的煤粉通过一次风管直接进入炉膛燃烧,系统通过控制一次风量实现锅炉负荷的控制。图:直吹式燃煤锅炉系统结构原理图正常运行时,一次风系统通过风机入口挡板控制一次风管压力维持在范围内,通过冷、热风门开度的调整。